hsrx001
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樓主  發(fā)表于: 2015-09-26 20:19
小弟用三菱PLC 控制步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)定的角度。無(wú)負(fù)載,中低速, 電機(jī)是日本山社40 兩項(xiàng)四線步進(jìn)電機(jī),步距角是1.8度。驅(qū)動(dòng)器是山社 MD-2522. 現(xiàn)在的情況就是跑不準(zhǔn)。  理論上轉(zhuǎn)一圈是200個(gè)脈沖。尼瑪每次都過沖。PLSY  PLSR  都用過了,就是解決不了。求大神指點(diǎn)。謝謝。
xbl2018
龍兒
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1樓  發(fā)表于: 2015-09-26 20:32
你怎么測(cè)定跑不準(zhǔn)的