andy_zy
級別: 略有小成
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![]() 機械位置如圖所示,無論滑塊是在圖中的位置1還是位置2,均讓伺服電機正轉(zhuǎn)向右行走,直到接觸到右限位開關(guān),(此處也可以用相對定位指令,無論在何處均發(fā)一固定數(shù)目的脈沖向右行走,保證能走到近點開關(guān)的右側(cè)),延時0.5秒后啟動原點回歸指令,中斷允許,以600R/分的速度向左行走,到達近點開關(guān)后以60轉(zhuǎn)/分的寸動速度行走(擋板的長度超過絲杠的最小螺距,保證在X10為OFF前找到Z信號)。 在X10為ON后,檢測到Z信號X0上升沿時,置位M3,使電機停止運轉(zhuǎn),此時認為是原點 PLC為臺達EH2 疑問:1、首先,此方案是否可行 2、用中斷的目的是由于Z信號寬度比較窄,怕PLC響應(yīng)不了 3、以前沒用過中斷,不知道中斷是不是這樣用,手冊上說外部中斷(I001,X0),沒能理解什么意思 4、伺服編碼器Z相輸出為差分輸出時,怎么接到PLC的X0上 最好能按照我說的這種思路改成正確的PLC程序,謝謝各位大俠 我寫的程序, ![]() PLC程序部分截圖,請指正 ![]() [ 此帖被gaoziyuan在2011-12-12 21:31重新編輯 ] |
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andy_zy
級別: 略有小成
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現(xiàn)在有圖了 |
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dmh
讓理想和現(xiàn)實一起飛
級別: 工控俠客
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你這樣不如使用【DSZR s1 s2 d1 d2】,參考【 FX3U·FX3UC用戶手冊(定位控制篇)]\ 6.2.3 功能和動作第2 P107頁】,臺達EH3有對應(yīng)的指令,可以看一下。 |
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